企业文化
CULTURE
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追求技术进步,降本增效将是企业永恒的主题。在当前市场形势下,节能降耗、降本增效工作对降低企业能源消耗显得更为重要;多年以来天游线路检测中心在节能降耗、降本增效方面不等不靠,主动作为,从细节入手,从点滴做起;把公司文件精神变为具体工作措施,把具体措施落于实处;久久为功,聚沙成塔,于细微之处见成效。
一、1#烘干助燃风机变频改造。由于实际用风量和风机不匹配,多年以来1#烘干助燃风机一直处于大马拉小车状态,经实际观测1#烘干助燃风机运行电流与约占额定电流的1/2左右,且1#烘干目前长期运行,造成电能浪费。改造前运行情况:电机型号 Y2-225M-2 、功率45KW、额定电流81A ,实际运行电流:50A用电量约33KW/h风门开度50%,满足风机变频改造条件,由于库存没有45KW变频器,为节省费用,经全面分析电机运行工况,借鉴相关资料,计划使用库存现有的37KW变频器(带冷机备件)。该项目于2023年6约24日竖炉检修时开始实施,由于准备充分2天完成,随即投入运行,目前实际运行情况良好,运行数据如下:输入测:16.6A、输出侧:31.2A、用电量:11KW/h、节电率:66%、每小时可降低电耗22KW左右,每月约降低电量15840KW/h,按0.56元/KW.h计月减少电费支出9000余元。
二、4#水泵变频改造。天游线路检测中心电气技术人员在2022年4月5#水泵变频改造及2023年4月供水管网改造后已实现2台水泵运行竖炉供水的基础上持续跟踪观察,发现用5#水泵(变频)和另一台工频运行水泵(3#或4#)2台水泵为竖炉供水时,满足竖炉生产所需压力0.11Mpa情况下,5#水泵频率47HZ,运行电流110A(变频器输入测),4#3#运行电流128A,5#水泵进出口阀门全开100%,而4#水泵输出阀门全开,但输入阀门开度仅30%,水泵几乎运行于额定负荷,供水效率极低,造成电量极大浪费。由于水泵电机额定功率为75KW,现场没有可用备用变频器,通过分析是泵实际负荷及运行工况,预测改造后的运行功率,借鉴1#烘干助燃风机37KW变频带45KW的实践,结合多年变频器运行经验,大胆的采用了功率效益等级的原1#链板机用55KW变频器。经提前准备,于8月13日竖炉检修时开始实施,历时3天,于16日试机,竖炉开机生产后,满足竖炉0.11Mpa压力情况下,实测数据为5#水泵电流略有降低约105A左右(变频器输入测),4#泵运行电流65左右(变频器输入测),4#、5#泵输入输出阀门全开,打到了改造的目的。4#水泵较之前128A电流减少63A,节能近乎50%,每小时可降低用电量约30KW,每月可减少用电量21600KW.h, 减少电费支出12096元。
对风机水泵类设备进行变频改造,是当前企业节能降耗改造的必要技术手段,按照常规选择选型变频器应大于所带风机水泵一个档位,本次所实施2个改造项目均为利用现有库存物资进行改造,及降低了库存,又达到了节能降耗的目的,可谓一举两得。但是用小功率变频器驱动大功率电机,必须建立在严格分析核算,论证的基础之上,不能盲目进行,更不能推而广之。其次对于变频器选型来说,不同厂家的变频器因其性能参数不同,在不同负载情况下,表现出的负载能力,运行性能均有所不同,如4#水泵改造所用变频器为西门子MM440系列,5#水泵所用变频器为施耐德AV320系列,在同负荷情况下运行电流,驱动能力均不同,西门子明显优于施耐德。所实施的改造,特别是5#水泵和4#水泵不同变频器的应用,对今后其它类似设备改造积累了经验,对于参与改造的电工来说也是一次技术上的提升,对于变频器在工业生产中的不同应用场景有了更深层次的认识,对于工业企业常用的负载类型有了新的理解与认知。
一粥一饭,当思来之不易,半丝半缕,恒念物之维艰。对于库存积压物资、改造下线物资的再利用是后期节能降耗,降本增效方向,做到物尽其用是电气管理人员责任,也是担当,更是专业能力的体现,节能降耗工作只有起点没有终点,节能降耗、降本增效工作从身边做起从点滴做起。(天游线路检测中心:马玉文)